锅炉冷渣器排渣困难现象原因分析

锅炉共设置两台流化床冷渣器,分布于炉膛下部两侧,布置在零米层,采用以水冷为主、风冷为辅的双冷却形式,锅炉总灰量为14188.4kg/h,一台冷渣器的设计底灰排出量为锅炉总灰量的50%,一台冷渣器即能满足锅炉正常运行的需要。冷却水的进口温度为35℃,压力为1.2MPa,流量为80000kg/h。设计从冷渣器侧面的正常排渣口排渣。
发电厂频繁发生冷渣器堵渣现象,炉膛床料无法排出,造成床压升高,被迫减负荷进行处理;后期出现冷渣器结礁现象,造成停炉。
造成冷渣器频繁堵渣的原因主要有:
床温过高造成结礁。
细碎机未及时调整,粗细煤粒的分布不合理,造成密相区燃烧份额加大,床温提高结礁。
点火过程中投入冷渣器运行,给煤落入冷渣器内,使冷渣器内发生煤粒再燃,造成高温结礁。
停炉时床料中煤粒未完全燃烧尽,产生低温结焦,焦块进入冷渣器内。
配风不合理和锅炉长期低负荷运行,炉膛流化不良可能造成炉膛局部结焦。
炉膛内流化不良,存在部分死区,易使低温焦块生长。